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煤化工高鹽廢水二次反滲透處理RO進水要求

2022-01-05 08:12:35 作者西安康諾環(huán)保科技有限公司官網(wǎng)
反滲透設(shè)備

煤化工高鹽廢水二次反滲透處理。

西安安水處理廠家文章:是一家以煤為原料,通過氣化工藝合成氣制甲醇,再由甲醇制成烯烴的煤化工企業(yè)。其生產(chǎn)過程產(chǎn)生大量化工生產(chǎn)廢水,經(jīng)廠內(nèi)深度處理后會產(chǎn)生大量高鹽廢水。然而,煤化工企業(yè)的生態(tài)環(huán)境往往非常脆弱,企業(yè)往往建立在缺水地區(qū)。如果這些高鹽廢水直接排放,會給企業(yè)周圍環(huán)境帶來很大的污染和破壞。因此,考慮使用反滲透技術(shù)來處理大多數(shù)廢水。本文采用雙級反滲透系統(tǒng),進入連續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶系統(tǒng),進一步處理產(chǎn)品中的水,以滿足企業(yè)的水和環(huán)保要求,獲得可觀的經(jīng)濟效益。

進口水質(zhì)及處理要求。

本工程高鹽廢水來自上游再生裝置產(chǎn)生的濃水,水量為100m3/h。pH7~9進水電導率為5000~65000μS/cm,硬度可達1000mg/L.Cl-1200mg/L。可見:(1)電導率高,波動范圍大,高濃度氯離子對金屬設(shè)備腐蝕性強。(2)硬度高,膜表面容易產(chǎn)生無機鹽垢,影響系統(tǒng)正常運行。本工程廢水最終導水率≤500μS/cm/cm,導水率>1000μS/cm。

二是工藝選擇與系統(tǒng)設(shè)計。

根據(jù)污水的水質(zhì)特點和處理要求,本工程采用兩級反滲透系統(tǒng)進行處理,工藝流程見圖1。

高鹽硬度,無機鹽結(jié)垢對RO系統(tǒng)影響很大。若不去除,反滲透膜將嚴重堵塞。因此,在軟化高鹽廢水時,要去除水的硬度,須采用石灰堿軟化法。石灰粉、純堿與水中的鈣鎂反應(yīng)產(chǎn)生碳酸鈣和氫氧化鎂,并定期排入系統(tǒng)。RO進水要求總SDI≤5,高鹽廢水經(jīng)軟化,澄清后,上清液中仍有部分懸浮顆粒,澄清池出水需進一步處理,以保證反滲透裝置的正常運行。本工程采用機械過濾器,對澄清池出水進行進一步處理。為保證進水硬度符合要求,本工程設(shè)置了離子交換系統(tǒng),進一步去除高鹽廢水的殘留硬度。為滿足RO進水溫度的需要,進水溫度通過換熱器調(diào)節(jié),穩(wěn)定在25~30℃。進入一級反滲透設(shè)備前須加入還原劑(含磷小分子),還原劑的作用是控制反滲透進水中的余氯,保證進水系統(tǒng)不被氧化,進一步去除。

二次反滲透系統(tǒng)的設(shè)備配置見表1。

三是系統(tǒng)運行狀態(tài)。

預處理后,高鹽廢水進入二次反滲透系統(tǒng),溫度約30℃.pH9~10.10mg/L,渾濁約1NTU.Fe.Al。

3.1系統(tǒng)的脫鹽率和產(chǎn)水質(zhì)量。

在二次反滲透運行過程中,系統(tǒng)產(chǎn)水質(zhì)量良好,產(chǎn)水各項水質(zhì)指標符合設(shè)計要求,產(chǎn)水作為工廠循環(huán)水回收。但當一套反滲透裝置的回收率在50%左右時,脫鹽效果基本可以維持在97.5%以上,二次反滲透裝置的回收率在92%左右,基本維持在82%以上。如圖2所示。

從圖2可以看出,一級RO脫鹽率隨著時間的增長而降低。主要是由于進水水質(zhì)的波動和操作控制,以及膜件的局部損壞。在常規(guī)監(jiān)測中,部分膜殼體的水力導率異常上升,可能是安全閥泄漏造成膜元件損壞。

產(chǎn)品水力導率在200μS/cm以內(nèi),監(jiān)測結(jié)果見圖3。

從圖2.圖3可以看出,與一級反滲透裝置相比,二級反滲透裝置的整體脫鹽率降低較小,系統(tǒng)產(chǎn)水水力導率基本保持在200μS/cm以下,說明本工程采用雙級反滲透系統(tǒng)處理高鹽廢水,系統(tǒng)產(chǎn)水穩(wěn)定。工作時,二次反滲透濃水導率在1000~12000μS/cm之間,遠低于一次反滲透水力導率,回流后對系統(tǒng)影響不大。

3.2高濃度水中的水質(zhì)和壓力。

當兩級反滲透系統(tǒng)在6.8~7.2MPa范圍內(nèi)運行時,一級反滲透系統(tǒng)的濃水導率穩(wěn)定,基本維持在1萬微秒至7.2MPa之間。生產(chǎn)出水滿足系統(tǒng)處理要求,實現(xiàn)高鹽廢水處理系統(tǒng)回用。監(jiān)測結(jié)果如圖4所示。

從圖4可以看出,系統(tǒng)壓力的整體變化來自于系統(tǒng)運行時間和累積污染物的增加。化學清洗后,系統(tǒng)壓力降低。此外,在預處理過程中,應(yīng)確保其穩(wěn)定性,防止膜元件受到污染。

3.3系統(tǒng)清理。

在正常運行過程中,反滲透膜元件會受到微生物、膠體顆粒和不溶性有機物的污染。這些污染物沉積在膜表面,導致進水和濃水之間的壓差增大。如果超過設(shè)計值,需要清洗膜元件。根據(jù)上述污染物的清洗,選擇合適的清洗液。本工程采用酸性清洗劑和堿性清洗劑清洗反滲透膜元件,在離線循環(huán)和浸漬反滲透設(shè)備時,根據(jù)實際污染情況隨時觀察清洗液的狀況,直至滿足清洗要求。首先,系統(tǒng)中的清洗液用小流量代替原水。整個過程結(jié)束后,30℃恒定清洗液在中低流量循環(huán)。重復1小時,浸泡1小時。其次,在系統(tǒng)中使用高流量清洗液循環(huán)1小時,清洗污染物。最后,用于清洗符合要求的洗滌劑。本發(fā)明采用0.2%鹽酸、0.1%NaOH、0.02%硅酸鈉作為堿性清洗劑。先用化學清洗劑清洗,再用清洗劑清洗。

3.4運行能耗。

作為雙級反滲透系統(tǒng)的主要運行能耗,計算了雙級RO系統(tǒng)的工作功率。藥物消耗主要為還原劑和阻垢劑,3mg/L計,還原劑1元/kg,阻垢劑26元/kg,電費0.5元(kW/h),系統(tǒng)運行成本約1.8元/t。

四.結(jié)論

雙級反滲透系統(tǒng)成功處理煤化工高鹽廢水。可見,它不僅能使系統(tǒng)產(chǎn)水滿足設(shè)計要求,還能保證高鹽系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)的穩(wěn)定性,有利于系統(tǒng)產(chǎn)水的回收利用,為企業(yè)節(jié)約水資源。雙級反滲透系統(tǒng)作為處理高鹽廢水的濃縮回用單元,在整個水處理系統(tǒng)中發(fā)揮著重要作用,是實現(xiàn)全廠廢水處理甚至零排放的重要環(huán)節(jié),也有利于企業(yè)的環(huán)保需求。

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